螺桿鉆具傳動軸殼體高頻感應加熱爐熱處理工藝的改進措施
螺桿鉆具是油田鉆采設備重要部件,傳動軸殼體是螺桿鉆具的重要零件,工作中主要承受傳遞動力和扭矩的作用,井下工作條件惡劣,因而技術要求嚴格。傳動軸殼體材料為42CrMo鋼。工件熱處理采用高頻感應加熱爐處理,工藝為:650℃x 120min,850℃x80min,然后雙液(質量分數為10%-15鉑CaClz 的水溶液和3 號錠子油)加熱;熱處理工藝為590℃×510min,油冷。生產中發現,工件調質后各項力學性能達到技術要求,但傳動軸殼體內孔出現開裂,使工件報廢。
檢驗發現,工件開裂部位位于內孔壁上,裂紋沿軸向分布,由表面延伸至心部,裂紋深而長,呈縱向裂紋特征。檢驗分析工件通過高頻感應加熱爐加熱與冷卻工藝,均符合要求。工件尺寸因素檢驗發現,傳動軸殼體較薄壁厚處正處于該鋼臨界直徑附近,工件加熱中,工件過渡區存在較大組織應力,該易于產生裂紋;另一方面,工件形狀對裂紋產生不利影響。工件熱處理冷卻時,內孔處冷卻慢,熱應力小,內孔表面主要應力是組織應力,呈切向拉應力分布。切向拉應力高于工件斷裂強度時,將在內孔壁上產生縱向裂紋。檢驗傳動軸殼缽化學成分的影響時發現,化學成分主要元素對臨界點影響顯著,工件42CrMo鋼化學成分檢測結果結果顯示42CrMo鋼臨界點數值為:Aci=730℃,AC3=780aC,Ar:=690℃,Ms=360℃;從中可以知道,Si、Mn含量超標明顯。Si可增加過冷奧氏體穩定性,使Ms點下降,使馬氏體形成溫度降低,增大馬氏變中的組織應力,使出現裂紋開裂傾向加大。Mn具有提高工件熱透性和降點的明顯效果和作用。Si和Mn含量超標是工件開裂的主要原因。經理論計算,傳動軸殼體件42CrMo鋼的Ms點為327.02℃,比正常42CrMo鋼Ms點溫」32.98℃,該工件Ms氛下降顯著,證實了Si、Mn嚴重超標是工件應力增大,導致工件內孔開裂的主要原因。
綜上分析,提出高頻感應加熱爐熱處理工藝改進措施如下:(1)嚴格工件原材料化學成分檢驗和控制,防止Si、Mn、S、P嚴重超標鋼材流入加工工序。(2)工件設計和加工尺寸,應盡量避免其有效厚度處于臨界直徑D。區域。(3)工件設計制作中,盡量避免工件細長管類件與尺寸相差很大的工件同時加熱處理。(4)熱處理中,工件加熱冷卻時間應嚴格控制及科學驗證,應參照每批工件的化學成分,修訂計算出合理的冷卻時間,以保證工件熱處理質量良好,并且不出現裂紋缺陷。
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